精益成本
专业从事TPM管理、5S/6S管理
成本会计、成本专员等
成本经理、财务总监等
华天谋精益成本管理以客户价值增值为导向,融合精益采购、精益设计、精益生产、精益物流和精益服务技术,把精益管理思想与成本管理思想相结合,形成了全新的成本管理理念--精益成本管理。它从采购、设计、生产和服务上全方位控制企业供应链成本,以达到企业供应链成本最优,从而使企业获得较强的竞争优势。
【适用企业】
任何实体企业都适用。
【合作流程】
如您确有合作意愿,我们将整个合作过程划分为7个步骤,分别为:
【实施周期】2-3个月
【推荐顾问】CTPM华天谋资深顾问:幸化乾、陈来平、陈乐天、周志明、雷志龙
【推行效果】
1、提高全体员工节约意识;
2、减少生产不必要的浪费和支出,降低企业成本;
3、控制采购成本,减少库存;
4、控制生产节奏,减少在制品闲置时间。
【适用企业】
存在以下问题的所有实体企业:浪费严重,员工节约意识差,公司有明确利润目标,节减目标有较大挑战性。
【合作流程】
如您确有合作意愿,我们将整个合作过程划分为7个步骤,分别为:
【实施周期】8-10个月
【定价参考】约25万
【推荐顾问】CTPM华谋资深顾问:幸化乾、熊远平、雷志龙
【推行效果】
1、全员参与,调动员工积极性,及创新思维;
2、有利于班组成本改善活动与公司其他各项工作有机的结合起来;
3、有利于提高班组自主管理能力,引导班组运用自主管理手段解决问题;
4、节约企业成本控制,提高升企业效益。
【适用企业】
任何实体企业都适用。
【合作流程】
如您确有合作意愿,我们将整个合作过程划分为7个步骤,分别为:
【实施周期】2-3个月
案例1
梅山**机械制造有限公司——“成本专项课题活动”
2011年,**公司注重对班组成本改善课题的总结和固化,其中,公司层面管控的60个课题产生效益近1600多万元,活动中还衍生了一大批先进操作法、技术秘密、专利等众多群众性经济技术创新成果,班组参与率从2009年的90%提升到了100%。
从2011年以来,班组成本改善课题活动推进工作小组进一步规范管理和运作,年初就组织发动各班组围绕节能降耗、工艺改善、操作改善、小改小革等寻找攻关课题,并从中筛选出60个课题在公司层面进行管控。推进工作小组成员就这些课题,进行跟踪检查、分析评价和改进,逐项走访一线班组,开展检查交流和探讨分析,推进课题落实实施。近期,**公司组织了课题成果总结和展示评比。
班组成本改善课题活动还与公司其它各项工作有机结合,在立项时与合理化建议工作相结合,借用了合理化建议比较合理、健全的工作流程和评审体系;在过程管理方面与自主管理活动相结合,提升班组自主管理能力,引导班组运用自主管理手段解决问题;在总结时与标准化作业推进、群众性经济技术创新等相结合,有效固化活动措施,总结提炼职工技术创新成果10多项。
案例2
江苏**重工科技有限公司——关于中顶板结构胶“成本降低改善”
改善目的:
通过结构胶选型、增加结构胶竞争机制、改进施胶工艺、喷嘴改变等三个方面,来降低结构胶采购成本,优化胶水用量,最终起到降低中顶板制造成本的目的。
改善前的现状及问题点的描述:
当前中顶板的结构胶现采用LORD 406,每支约250元;每列车用量约50支(短编组),每列车胶水成本费用约12500元;长编组列车每列车胶水成本费用约25000元;
胶水成本在中顶板的制造成本中占有一定分量,如果能够找到价格低、性能等同的结构胶或竞争机制导致胶水价格降低,将会降低中顶板的制作成本;
另外从优化粘接工艺的角度出发,优化打胶措施,减少打胶用量也能够起到减低成本的效果!
主要改善内容:
1、(价格方面)
经过初步的调研,若采用PLEXUS MA830,与LORD406属于同等性能,但价格更有优势,估计每用一支胶节省50元,每列车节省2500元;10列车节省25000元;如果两种结构胶同时选用,也能够引入竞争机制,降低两种胶的采购成本;经过前期的商讨,LORD公司已经答应后期采购时适当降价,初步降价每支约5-10元。
2、(优化工艺方面)
经过调研学习打胶工艺,向厂家了解胶水施工操作规范,结构粘接涂胶厚度越薄,粘接强度越好;因此对粘接工艺进行了优化,改善前涂胶厚度约为2-3mm;改善后涂胶厚度0.5-1mm,节省用胶约30%;
改善效果:
有形效果:
初步保守估算:由于胶水价格降低、改变涂胶厚度、更换较细喷嘴等措施带来的成本减少约:2000元/列;
每年以20列订单保守估算:每年可节省40000元。
无形效果:能够优化粘接工艺,提高粘接质量。
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